鍋爐作為能源消耗單體,對其改造涉及安全、環保、GMP等環節的諸多規定,并不是一件容易的事。揚子江藥業集團四川海蓉藥業節能降耗QC小組通過對2016年與2015年、2014年同期能耗分析發現,公司的產量擴大了,但能耗占成本的比重卻越來越高,已經嚴重影響到了成本的控制。如何降低鍋爐系統能耗,成為一個迫在眉睫的問題。
確定課題以后,節能降耗QC小組分成了兩組:一組搜集歷年來蒸汽產量和天然氣耗量數據,通過對比對現在鍋爐系統的單位耗氣量進行全面分析;另外一個小組到現場對鍋爐系統的各個部件進行全面檢查。
在一周后召開的碰頭會上,節能降耗QC小組成員一致認為,公司鍋爐系統的現狀不容樂觀。作為一個已經持續運行10年的老鍋爐,其運行情況雖然基本穩定,符合法規要求,但在節能方面,單位耗氣量卻高達85m?/t,而目前同樣型號、同樣運行年限的鍋爐,單位耗氣量大約為70m?/t左右。在進行了要因分析和要因確認后,小組成員最終從10個要因中確定了4個主要因素。
在制定對策時,節能降耗QC小組遇到了重重的困難,但他們沒有放棄,進行重新分工,開始一輪又一輪的加班、核算、測量的日子。經過30多個日夜的努力,在修改了11稿方案后,最終確定了煙氣回收裝置的具體實施方案。
經過最后的統計分析,發現鍋爐系統單位耗氣量平均值真的下降到了70m?/t以下時,節能降耗QC小組成員有點不敢相信。在經過大量的數據收集、效果檢查和鞏固期檢證后,他們確信:自己真的做到了。